エクサのPage
ここでは、エクサの情報、BISの戦歴を公開
【エクサの戦歴 】 11月 ロボファイト4 Best8 12月 姫路ロボチャレンジ エントリークラス3位 平成19年01月 ロボゴング5 02月 ロボプロイベントin大阪科学館(準優勝) 03月 ロボプロステーションオープン記念イベント 04月 スパーリング 05月 ロボプロ競技会in私のしごと館 ロボプロステーションVol.3 08月 ロボゴング6 準優勝 ロボプロ競技会in私のしごと館vol.2 4位 |
会場には、他にROBONOVAの改造機が3台。
元が同じロボットには見えない。
大会後、新たに改良を検討。
・ヨー軸の回転速度UP
回転部の重量が重かった為、回転は肩部分のみに。
高屈曲ワイヤーを使用して軽量及び回転時負荷軽減。
・可動手首の廃止
大会時に破損した為と物をつかむ程のトルクもないので修復せず。
かわりにロール軸を追加。 大会基準(SRC)以内に設定。
・操縦方法の変更
ノートPCの不要化。
キーボードのPS2情報をシリアル情報に変換し、
Bluetoothにてコマンドを送信する
おもちゃのパーツを使って、腕に装着できるように加工。
使用しないキーは取り外しマスクを行う。
モーション登録可能数は、Shiftキーを利用する事により最大50。
PS/2→RS232C変換→Bluetoothの回路図
頭部を作成。おもちゃのパーツを加工。
名前はVic Viper E
(エクサ)に変更。
◎平成18年8月 ロボゴング4(dependent theatre
2nd)
結果は2回戦敗退。
ロボット盆踊りがあるとのことで、浴衣で参加。ロボコンマガジンから賞をもらう。
エクサの浴衣姿。
◎ 平成18年8月 夏戦II in RCIV (さぬき
こどもの国)
大阪でロボゴングに参加後、四国へ。高松のRC?Wに参加。
また、2回戦敗退。
◎
平成18年9月 回転ヨー軸パワーアップ改造
ハイテックサーボ「HSR-5995TG」を購入しエクサに搭載。
サーボ変更に伴い肩部フレーム再作成。
次大会に向けて腕部を改造
ROBONOVAハンドを軽量化及び広角化。
エクサマークを刻印。
◎
平成18年9月 ロボファイトX (大阪産業創造館)
残念ながら、初戦敗退。 但し、シードの為、2回戦敗退。
飛び入り参戦の「オレンちゃん」登場。
※もう一体のROBONOVA、命名&操縦はBISの妹。
コントローラがとりあえず、無線化できたので出場。
初デビューで準々決勝(3回戦)進出。ここで敗退。
大会後、ジャイロを追加。 横方向移動時の対応。
更に、距離センサーを追加。
◎平成18年10月 公開スパーリング(ニノミヤ日本橋本店)
ついにmicro-ghostからワンダウンを奪う。
後ろからの攻撃をヨー軸回転パンチで対応。
◎平成18年11月 ロボファイト4(大阪産業創造館)
結果は Best8。
◎平成18年12月第3回姫路ロボチャレンジ (姫路科学館)
結果は、エントリークラス3位 (同率3位が2機の為、記録判定で実際は4位)
楽屋裏での記念写真(目玉軍団)
◎大同工業大学の練習会参加
サッカー競技に参加するエクサ。 相手はキングカイザー....無謀です。
◎平成19年1月 新機体設計開始
◎平成19年1月ロボゴング5(大阪産業創造館)
結果は、3回戦敗退。
バトルカオスでは、段差のあるプレートに乗り 高ポイントゲット!!
◎平成19年2月 ロボプロ練習会(大阪科学技術センター)
参加者集合写真 この頃より、RB2000が一気に増えてきた。
バトルだけでなく、3m走も。
苦手な歩行をノロノロと....
◎平成19年3月 ジョーシン公開スパーリング
SRC、ORC関係なく、ぐちゃぐちゃ。
女の子型ロボ、いちごちゃん登場
◎平成19年3月 ロボプロステーションオープン記念イベント
世界初 11対11の2足歩行ロボットサッカー 開始前
3対3くらいでないと、数が多過ぎるとぐちゃぐちゃ。
走るのはRB2000が圧倒的に速い。
うちの青い子(RB2000)も3m15秒切るから、エクサとは比べ物にならないスピード。
ロボカップ世界大会
ヒューマノイドリーグ連覇「TeamOsaka」のVisiONたちと
一緒に記念撮影。
◎平成19年3月新型エクサ製作開始
仕様は21軸。マイコンボードはVS-RC003
アルミフレームはすべて作成。※一部肩サーボ固定部にRB2000用パーツを利用
片足だけで6軸。 股開脚はエクサ同様可能に設計。
エクサと足の長さ比較。
◎平成19年4月新型エクサ 仮組み
足裏はダミー。手首部は未装着。
格納型手首。 カーボン製(RCカーフレームを流用)
腕の長さは、両腕展開時約50?p。
胴体部分に、ジャイロセンサー等を格納。
電池は6セル 7.2V NiMH。胴体下部に格納。
首の部分にPS2コントロラー受信器を搭載。
マイコンボードは背中のランドセル内に格納しており見栄えを
良くする為にランドセルのカバーとして塩ビボードをバキュームフォームで作成。
型は、バルサ材を削り作成。
ランドセル部にかぶせた状態。(後方より撮影)
ランドセル部にかぶせた状態。(側面より撮影)
新型エクサの名前決定。 エクサFREEDOM
◎平成19年5月 ロボプロ競技会in私のしごと館
ロボプロファイトトーナメント戦
下画像はバトル練習風景
ロボットサッカー
ロボアスリート3000
初日はダメだったが、2日目はエクサBestの記録
0.46.14
記念撮影
※ロボットのTV取材を受ける。 (小野真弓さん)
◎平成19年5月 ロボプロステーションVol.3
エクサFREEDOM(ロールアウトカラー)バトル初参加。
いちごちゃんも活動開始。バトル用のハンド装着。 兄妹で参加。
新型エクサは調整中の為、バトルはこちらのエクサで...
小さい相手にもモーションを追加し対応できるようになる。
◎平成19年8月 ロボゴング6(大阪産業創造館)
SRC参加機体数 54機(内棄権9機)
ついにメダルを獲得。 結果 !!!準優勝!!!
またまだ調整中の機体だったけど、有効打が決まり決勝進出。
最後、足サーボギヤが割れで敗れた。
優勝できなかったのは残念だけど、初のメダルをゲット。
ロボゴング6の入賞ロボット 記念撮影
メダルを着けていちごちゃんと記念撮影。
◎平成19年8月 ロボプロ競技会in私のしごと館vol.2
1日目 予選リーグ通過できず。
2日目 決勝トーナメントに残り、4位
◎平成19年9月 エクサカラーに塗装完了。
◎平成19年11月 ロボファイト6(大阪産業創造館)
ロボットタウンでカタパルト発進をしているシーン。
カッコよくはなったが残念ながら4回戦敗退。
◎平成20年1月 ロボゴング7
(大阪産業創造館)
結果は、エクサFREEDOM、いちごちゃん共 Best16 (3回戦敗退)
かわいい系の風景には合わないエクサFREEDOM
◎平成20年3月
ロボットダンス製作
曲に合わせてダンスモーションを作成。
エクサのハルヒダンス(曲:Pray)
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いちごちゃん&エクサのハルヒダンス(曲:Pray)
FC2動画
◎平成20年3月 ロボファイトinテクノランド(J&Pテクノランド)
結果は予選Aリーグ 初戦敗退
◎平成20年4月 ロボファイト in
彦根 (彦根市 こどもセンター)
結果は、3回戦敗退。
◎平成20年5月
ロボファイト7(大阪産業創造館)
SRC部門:エントリー55機
エクサFREEDOM 結果は惜しくも 4位。 ロボファイトではメダルに届かず...
いちごちゃんもBest8で兄妹で大健闘!!
◎平成20年8月 ロボゴング8 (大阪産業創造館)
エクサFREEDOM 結果はBEST16。
エクサFREEDOMのバトルシーン
試合開始前。 緊張の一瞬!! でも、結局ここで敗退。
◎平成20年11月 ロボファイト8 (大阪産業創造館)
試合の結果は.... 2回戦敗退。 (実際は初戦敗退。)
◎平成21年1月 ロボゴング9 (大阪産業創造館)
試合の結果は2回戦敗退。 (実際は初戦敗退。)
◎ロボゴング9以降からBIS受験勉強の為、2足ロボット活動休止。
〜エクサFREEDOM
の機体状況(構成)〜
マイコンボード : VS-RC003HV ソフト:RobovieMaker2
センサ : ジャイロセンサ/加速度センサ拡張ボード
VS-IX001
アナログ入力拡張ボード VS-IX008,シャープ測距モジュール
GP2D12×2
サーボ数 : 21 VS-S091J(RBS581)×16、RBS5801×3、HSR-5990TG、HSR-5980SG
電源 : 6セル インテレクト 7.2V1400mAh
アルミ : A5052 1mm、1.2mm、1.5mm
ヘッド : アールティ製
ロボットヘッド素材横 RTM0002
手首(ブレード) : TAMIYA OP-672 TT-01
カーボンアッパーフレームを加工
ベースマシン : 無し
自作パーツ : ほぼ全身、膝部(Hitec PN55806×2) 肩部(RB2000用
サーボホルダ×2)
コントローラ : GAMETECH製ワイヤレスアナログ連射コントローラ
重量 : 約1.8kg
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Last Update 2010/06/14
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